Rockwell Automation Allen-Bradley Kinetix 6200 Manual Del Usuario página 216

Servovariadores multiejes modulares
Tabla de contenido
Capítulo 8
Resolución de problemas del sistema de variadores Kinetix 6200 y Kinetix 6500
Tabla 105 - Anomalías generales del sistema (continuación)
Condición
Presencia de ruido en los cables 
de comando o de señal de
retroalimentación de motor.
No hay rotación.
Sobrecalentamiento del motor
Ruido anormal
Funcionamiento errático - El motor
está bloqueado en una posición,
funciona sin control o con
un par reducido.
216
Posible causa
No se han seguido las recomendaciones de conexión a tierra según las
instrucciones de la instalación.
Puede que haya frecuencia de línea.
La frecuencia variable puede ser una fluctuación de retroalimentación de
velocidad o una perturbación causada por los dientes de engranaje o por las
bolas del tornillo de bolas, etc. La frecuencia puede ser un múltiplo de las
velocidades de los tornillos de bolas o de los componentes de la transmisión de
potencia del motor, que dan como resultado una perturbación de la velocidad.
Las conexiones del motor están sueltas o abiertas.
Hay objetos extraños en el interior del motor.
La carga del motor es excesiva.
Los cojinetes están desgastados.
El freno del motor está aplicado (si lo hubiera).
El motor no está conectado a la carga.
El ciclo de servicio es excesivo.
El rotor está parcialmente desmagnetizado y genera excesiva corriente de
motor.
Los límites de ajuste fino del motor se han establecido en valores 
demasiado altos.
Hay piezas sueltas en el motor.
El acoplamiento o los pernos pasantes están sueltos.
Los cojinetes están desgastados.
Resonancia mecánica.
Las fases de alimentación del motor U y V, U y W, o V y W están invertidas.
Los conductores de seno, coseno o rotor están invertidos en el conector del
cable de retroalimentación.
Publicación de Rockwell Automation 2094-UM002G-ES-P - Agosto de 2016
Posible resolución
• Compruebe la conexión a tierra.
• Encamine el cable lejos de las fuentes de ruido.
• Consulte el documento System Design for Control
of Electrical Noise, publicación GMC-RM001.
• Compruebe la conexión a tierra.
• Encamine el cable lejos de las fuentes de ruido.
• Desacople el motor para su verificación.
• Compruebe y mejore el rendimiento mecánico, por
ejemplo, el mecanismo de la caja de cambios o los
tornillos de bolas.
Compruebe el cableado y las conexiones del motor.
Retire los objetos extraños.
Compruebe el dimensionamiento del servosistema.
Devuelva el motor para su reparación.
• Compruebe el cableado y el funcionamiento del freno.
• Devuelva el motor para su reparación.
Compruebe el acoplamiento.
Cambie el perfil de comando para reducir la acel./
desacel. o aumentar el tiempo.
Devuelva el motor para su reparación.
Ejecute Tune en la aplicación Logix Designer.
• Retire las piezas sueltas.
• Devuelva el motor para su reparación.
• Cambie el motor.
Apriete los pernos.
Devuelva el motor para su reparación.
Puede que se necesite un filtro de muesca (consulte el
cuadro de diálogo Axis Properties, ficha Output, en la
aplicación Logix Designer).
Compruebe y corrija el cableado de alimentación 
del motor.
Revise y corrija el cableado de retroalimentación 
del motor.

Hide quick links:

Tabla de contenido
loading

Este manual también es adecuado para:

Allen-bradley kinetix 6500

Tabla de contenido