LXM32C
Número
Clase de
Breve descripción
de error
error
E A357
-
Proceso de frenado aún activo
E A358
1
Posición destino con la función
Movimiento relativo tras Capture
excedida
Parámetro _SigLatched bit 4
E A359
0
El requerimiento no puede proce-
sarse porque aún está activo el
Movimiento relativo tras Capture
E B100
0
RS485/Modbus: Servicio desco-
nocido
Parámetro _WarnLatched bit 5
E B200
0
RS485/Modbus: Error de proto-
colo
Parámetro _WarnLatched bit 5
E B201
2
RS485/Modbus: Error de supervi-
sión de conexión
Parámetro _SigLatched bit 5
E B202
0
RS485/Modbus: Advertencia de
supervisión de conexión
Parámetro _WarnLatched bit 5
E B203
0
RS485/Modbus: número erróneo
de objetos de supervisión
Parámetro _WarnLatched bit 5
Servo accionamiento AC
9 Diagnóstico y resolución de fallos
Causa
Comando no autorizado
cuando el proceso de frenado
aún está activo.
En el momento de producirse
el Capture, el recorrido de fre-
nado era demasiado corto o la
velocidad demasiado elevada.
Se ha recibido un servicio de
Modbus no compatible.
Error de protocolo lógico: lon-
gitud incorrecta o subfunción
no soportada.
La supervisión de conexión ha
detectado una interrupción de
la conexión.
La supervisión de conexión ha
detectado una interrupción de
la conexión.
Remedio
Esperar hasta que el motor se
pare.
Reducir la velocidad.
Compruebe la aplicación en el
maestro de Modbus.
Compruebe la aplicación en el
maestro de Modbus.
Comprobar los cables y las
conexiones utilizados para el
intercambio de datos. Com-
probar si el equipo está conec-
tado.
Comprobar los cables y las
conexiones utilizados para el
intercambio de datos. Com-
probar si el equipo está conec-
tado.
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