Tabla 67 – Resolución de problemas generales (continuación)
Condición
Ruido anormal
Operación errática – El motor se
bloquea en una posición, funciona
sin control o con par reducido.
Controlador Logix5000 y
comportamiento de los
variadores
Posible causa
Los límites de ajuste del motor han sido establecido en valores demasiado
altos.
Hay piezas sueltas en el motor.
El acoplamiento o los pernos pasantes están sueltos.
Los cojinetes están desgastados.
Resonancia mecánica.
Las fases de alimentación del motor U y V, U y W, o V y W están invertidas. Compruebe y corrija el cableado de alimentación del motor.
Al usar la aplicación Logix Designer, es posible configurar cómo los variadores
Kinetix 5500 responden al producirse un fallo/una excepción de los variadores.
SUGERENCIA
El variador acepta las acciones de fallo Ignore, Alarm, Minor Fault y Major Fault
como se define en la
configurables, como se define en la
Consulte las tablas de comportamiento del variador a partir de la
ver cómo las acciones de fallo y de paro aplican a cada uno de los códigos de fallo
de excepción.
Publicación de Rockwell Automation 2198-UM001D-ES-P – Mayo 2014
Resolución de problemas de sistemas de variadores Kinetix 5500
Posible resolución
Ejecute Tune en la aplicación Logix Designer.
• Retire las piezas sueltas.
• Devuelva el motor para reparación.
• Cambie el motor.
Apriete los pernos.
Devuelva el motor para reparación.
Puede requerirse filtro de muesca (remítase al cuadro de diálogo
Axis Properties, ficha Output, en la aplicación Logix Designer).
Los fallos INIT FLT xxx siempre se generan después del encendido, pero antes de
que se habilite el variador, por lo tanto, el comportamiento de paro no aplica.
Los fallos NODE ALARM xxx no aplican porque no activan un comportamiento
de paro.
Tabla
68. El variador también admite tres acciones de paro
Tabla
69.
Capítulo 7
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