F879 Se ha superado el valor real máximo de velocidad
F895 Anomalía en la señal de 4 kHz.
DOK-ECODRV-ASE-04VRS**-WAR1-ES-P • 07.97
1.
El cable del motor no está conectado correctamente.
2.
El circuito de potencia del regulador es defectuoso.
3.
El circuito de feedback es defectuoso.
4.
La definición de los parámetros del regulador de la velocidad de
rotación no es correcta.
5.
El nivel de conmutación es no es correcto.
Remedio:
Para el punto 1
Controlar la conexión del cable del motor.
Para el punto 2
Sustituir el regulador.
Para el punto 3
Sustituir el motor.
Para el punto 4
Controlar el regulador de la velocidad de rotación en
función de las instrucciones de uso.
Para el punto 5
Sustituir el motor.
Descripción:
Durante la regulación del par, la velocidad real está sometida a control.
Este tipo de anomalía se produce cuando en el parámetro "S-0-0091,
Valor límite en ambos sentidos de la velocidad" se supera la
velocidad programada de 1,25 veces o bien hasta un máximo de 100
vueltas por minuto.
Causa:
El momento de carga ha sido, durante un periodo de tiempo demasiado
largo, inferior o superior respecto al valor nominal. Esta situación
produce un aumento de la velocidad real hasta alcanzar la máxima
velocidad de rotación posible del motor.
Remedio:
Controlar el circuito de regulación correspondiente.
Descripción:
La señal de 4kHz. para la generación de señales del resolver está
sincronizada con el procesamiento del software. En caso de
sincronización incorrecta, se envía este mensaje de anomalía.
Causa:
1.
La sincronización de la tensión de excitación del resolver de
parte del software no es correcta.
2.
La anomalía podría depender de una descarga electrostática.
Remedio:
Para el punto 1
Sustituir el regulador y enviarlo al centro de asistencia
técnica para el control.
Reguladores ECODRIVE DKC01.1/DKC11.1
Diagnosis de las anomalías
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