Emerson Mentor MP Guia Del Usuario página 175

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Desconexión
La realimentación de posición no ha cambiado o no se ha alcanzado la velocidad necesaria durante la prueba de inercia
tunE1*
(consulte Pr 5.12 (SE13, 0.34)).
Asegúrese de que el motor gira libremente; por ejemplo, que se ha liberado el freno.
Asegúrese de que Pr 3.26 y Pr 3.38 están correctamente ajustados.
11
Compruebe que el cableado del dispositivo de realimentación es correcto.
Compruebe el acoplamiento del dispositivo de realimentación al motor.
La dirección de la realimentación de posición es incorrecta o no se pudo detener el motor durante la prueba de inercia
tunE2*
(consulte Pr 5.12 (SE13, 0.34)).
Compruebe que el cableado del cable del motor es correcto.
12
Compruebe que el cableado del dispositivo de realimentación es correcto.
tunE3*
El flujo de campo no ha disminuido hasta cero durante el autoajuste.
13
Póngase en contacto con el proveedor del accionamiento.
tunE4*
Fuerza contraelectromotriz detectada durante el autoajuste
14
Compruebe que el motor no gira durante el autoajuste estático.
tunE5*
Ninguna corriente inductora detectada durante el autoajuste
15
Restablezca Pr 5.70 (SE10, 0.31) en el valor de la placa de datos y repita el autoajuste del motor.
tunE6*
Imposible alcanzar un cuarto (¼) de la fuerza contraelectromotriz nominal durante el autoajuste
16
Restablezca Pr 5.70 (SE10, 0.31) en el valor de la placa de datos y repita el autoajuste del motor.
tunE7*
Autoajuste por rotación iniciado con la velocidad estimada seleccionada
17
Conecte un dispositivo de realimentación para realizar un autoajuste por rotación.
UP ACC
Programa PLC Onboard: imposible acceder al archivo del programa PLC Onboard en el accionamiento
Desactive el accionamiento. El acceso de escritura no se permite con el accionamiento activado.
98
Hay otro origen accediendo al programa PLC Onboard. Vuelva a intentarlo cuando se haya completado esta acción.
UP div0
El programa PLC Onboard intentó una división entre cero.
90
Compruebe el programa.
Las llamadas de bloques de función y variables del programa PLC Onboard consumen más espacio de memoria RAM que
UP OFL
el permitido (sobrecapacidad de bloque).
95
Compruebe el programa.
UP ovr
El programa PLC Onboard intentó escribir un parámetro fuera de rango.
94
Compruebe el programa.
UP PAr
El programa PLC Onboard intentó acceder a un parámetro no existente.
91
Compruebe el programa.
UP ro
El programa PLC Onboard intentó escribir en un parámetro de sólo lectura.
92
Compruebe el programa.
UP So
El programa PLC Onboard intentó leer un parámetro de sólo escritura.
93
Compruebe el programa.
UP udF
Desconexión no definida del programa PLC Onboard
97
Compruebe el programa.
UP uSEr
El programa PLC Onboard solicitó una desconexión.
96
Compruebe el programa.
UV
El accionamiento está funcionando con alimentación externa de 24 V.
1
El accionamiento está funcionando con alimentación externa de 24 V.
*Cuando ocurre una desconexión tunE a tunE 7, es imposible poner el accionamiento en marcha después de reiniciarlo hasta que se desactiva
mediante el parámetro de activación del accionamiento (Pr 6.15) o la palabra de control (Pr 6.42).
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Edición 4
Instalación
Procedimien-
Parámetros
eléctrica
tos iniciales
básicos
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Funciona-
Funcionamiento de
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Optimización
SMARTCARD
motor
Diagnóstico
Parámetros
Datos técni-
PLC Onboard
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cos
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