CAPÍTULO 9 : PROBLEMAS
ALE08 : Impulsión del mando anormal
Descripción
El mando de entrada de la frecuencia de impulsión sobrepasó el límite de su valor
admisible.
Girar el botón ARST (señal DI) sobre ON para desctivar el error o arrancar de
Método de
desactivación
nuevo el amplificador servo.
Causa (s)
El mando de frecuencia de
1.
impulsión es superior a la
frecuencia nominal de entrada.
ALE09 : Desviación excesiva
Descripción
El control del valor de la posición de desviación sobrepasó el límite de su valor
admisible.
Método de
Girar el botón ARST (señal DI) sobre ON para desctivar el error o arrancar de
desactivación
nuevo el amplificador servo.
Causa (s)
La desviación máxima del
parámetro
de
1.
demasiado pequeña.
El valor de la ganancia es
2.
demasiado pequeño.
El límite del par es demasiado
3.
bajo.
Hay una sobrecarga.
4.
ALE10 : Vigilancia de guardia
Descripción
La vigilancia de gaurdia ha sido sobrepasada.
Método de
Este mensaje puede ser borrado.
desactivación
Causa (s)
Error de vigilancia de guardia.
1.
ALE11 : Error del encoder (defecto de la posición del detector)
Descripción
La señal del encoder es errónea.
Método de
Este mensaje de defecto puede ser eliminado si se reinicializa el amplificador
desactivación
servo.
Causa (s)
Defecto
de
cableado
encoder.
1.
El encoder está perdido.
2.
El cableado del encoder es
3.
defectuoso.
El encoder está dañado.
4.
Método de verificación
Utilizar
impulsión de frecuencia para
medir la frecuencia de entrada.
Método de verificación
Verificar la desviación máxima
reglaje
es
del parámetro de reglaje y
observar el error del valor de
posición cuando el motor está
en curso de ejecución.
Verificar elvalor de ganancia.
Verificar el valor del par.
Verificar
sobrecarga.
Método de verificación
Verificar
alimentación.
Método de verificación
del
1. Verificar si todo el cable es
correcto.
2.
Verificar
siguiendo los esquemas en
el manual de instrucciónes.
Examinar
encoder.
Verificar si todas las conexiones
están prietas.
Verificar el daño del encoder.
un
detector
de
la
velocidad
de
y
resetear
la
el
cableado
la
conexión
del
Acción
Ajustar
correctamente
entrada de la frecuencia de
impulsión.
Acción
Aumentar
el
valor
parámetro reglaje de P2-35.
Ajustar correctemente el valor
de la ganancia.
Ajustar correctemente el valor
del par.
Reducir la carga externa o
recalcular la capacidad del
motor.
Acción
Si hay condiciones anormales
después de una reinizalización
de la alimentación, pongase
en contacto con LNS SA
Acción
Garantizar
que
todo
cableado es correcto.
Reinstalar el motor.
Verificar
la
acometida
cableado.
Reparar
o
reemplazar
motor.
SBF212e
9-19
la
del
el
del
el