YASKAWA A1000 Guía Rápida De Inicio página 238

Variador de control vectorial de alto rendimiento
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5.5 Detección de fallas de autoajuste
Pantalla del operador digital
Er-21
Causa
El motor estaba deteniéndose por inercia
cuando se realizó el autoajuste.
Ni el motor ni el encoder PG en el motor
están bien cableados.
La dirección del encoder PG está
configurada de manera incorrecta, o la
cantidad de pulsos configurada para el
encoder PG no es correcta.
El encoder PG está dañado.
Pantalla del operador digital
Er-25
Causa
Los datos del motor son incorrectos.
238
Error de corrección del pulso Z
Asegúrese de que el motor se haya detenido por completo. Vuelva a realizar el autoajuste.
Verifique el cableado del motor y del encoder PG. Vuelva a realizar el autoajuste.
Verifique la dirección y la cantidad de pulsos configurada para el encoder PG. Vuelva a realizar el
autoajuste.
Verifique la salida de señal del encoder PG conectado al motor. Cambie el PG si está dañado.
Error de ajuste de los parámetros de inyección de alta frecuencia
Ejecute el autoajuste estacionario y después vuelva a efectuar el ajuste del parámetro de inyección de alta
frecuencia. Si el problema persiste, quizás no sea posible usar el control de inyección de alta frecuencia
con ese motor.
Nota:
El autoajuste no funciona en los motores SPM.
YASKAWA ELECTRIC TOSP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 — Guía de inicio rápido
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