YASKAWA A1000 Guía Rápida De Inicio página 237

Variador de control vectorial de alto rendimiento
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Pantalla del operador digital
Er-13
Causa
El variador no pudo completar el ajuste de
inductancia de fuga en un plazo de 300
segundos.
Pantalla del operador digital
Er-14
Causa
La velocidad del motor superó el doble de
amplitud de la referencia de velocidad
durante el ajuste de inercia.
Pantalla del operador digital
Er-15
Causa
El torque de salida alcanzó el límite de
torque configurado en L7-01 a L7-04
durante el ajuste de inercia.
Pantalla del operador digital
Er-16
Causa
La inercia identificada por el variador era
anormalmente pequeña o anormalmente
grande durante el ajuste de inercia.
Pantalla del operador digital
Er-17
Causa
El variador no puede hacer girar el motor
en reversa mientras intenta realizar un
ajuste de inercia.
Pantalla del operador digital
Er-18
Causa
El resultado del ajuste de la constante de
Fcem (tensión inducida) excede el rango
de configuración permitido.
Pantalla del operador digital
Er-19
Causa
La constante de tensión inducida intentó
establecer un valor para E5-08 o E5-09
que está fuera del rango permitido.
Pantalla del operador digital
Er-20
Causa
El ajuste de la resistencia del estator
intentó establecer un valor para E5-06 que
está fuera del rango de configuración
permitido.
YASKAWA ELECTRIC TOSP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 — Guía de inicio rápido
Error de inductancia de fuga
• Verifique el cableado y corrija los errores.
• Verifique el valor de la corriente nominal del motor que se indica en la placa de identificación del
motor e ingrese el valor correcto en T1-04.
Error de velocidad del motor 2
Reduzca la ganancia de ASR configurada en C5-01.
Error de saturación de torque
• Aumente los límites de torque en L7-01 a L7-04 dentro de un límite razonable.
• Reduzca la frecuencia de la señal de prueba en T3-01 y reinicie el autoajuste. Si fuera necesario, reduzca
la amplitud de la señal de prueba (T3-02) y reinicie el autoajuste.
Error de ID de inercia
• Reduzca la frecuencia de la señal de prueba en T3-01 y reinicie el autoajuste. Si fuera necesario, reduzca
la amplitud de la señal de prueba (T3-02) y reinicie el autoajuste.
• Verifique el valor básico de inercia del motor ingresado en T3-03.
Error de reversa prohibida
• No es posible realizar el autoajuste de inercia si el variador no puede girar en reversa.
• Suponiendo que sea aceptable que la aplicación gire en reversa, configure b1-04 en 0 y luego realice
el ajuste de inercia.
Error de tensión de inducción
Vuelva a verificar los datos que se ingresaron en los parámetros T2-oo y reinicie el autoajuste.
Error de inductancia de PM
Vuelva a verificar los datos que se ingresaron en los parámetros T2-oo y reinicie el autoajuste.
Error de resistencia del estator
Vuelva a verificar los datos que se ingresaron en los parámetros T2-oo y reinicie el autoajuste.
5.5 Detección de fallas de autoajuste
Nombre del error
Soluciones posibles
Nombre del error
Soluciones posibles
Nombre del error
Soluciones posibles
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Soluciones posibles
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Soluciones posibles
Nombre del error
Soluciones posibles
Nombre del error
Soluciones posibles
Nombre del error
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