Estructura Del Posicionador; Mensajes De Error - GEMÜ 1436 cPos Manual De Instrucciones

Posicionador inteligente
Tabla de contenido
14.

Estructura del posicionador

Valor teórico entrada de corriente
Entrada de
corriente
100%
Valor teórico
0%
min
max
Valor real entrada de corriente
100%
0%
min
max
OFF
RC
Entrada de
IxFilter
avr
corriente
Valor real
15.

Mensajes de error

Texto de error
000
NO ERROR
010
Iw < 4mA
Error
011
Iw > 20mA
Error
012
Ix < 4mA
Error
013
Ix > 20mA
Error
020
Pot wrong dir
Error
021
Wrong function
Error
022
Pneumatic Error
Error
023
Leckage
Error
030
Air missing
Warning
En la opción de menú ErrorList (1 Service/ 1.3 Diagnosis) se pueden leer todos los
mensajes de error.
Con la opción de menú ClearErrorList (1 Service/ 1.3 Diagnosis) se puede borrar la
memoria de errores interna.
Manual de Instrucciones
posicionador inteligente 1436 cPos
Controlado de proceso PID
Valor
teórico +
+k
k
P
D
k
P
Valor
t
real -
Descripción
No hay ningún error.
La señal de valor teórico se
sitúa por debajo de 4mA.
La señal de valor teórico se
sitúa por encima de 20mA.
La señal de valor real se sitúa
por debajo de 4mA.
La señal de valor real se sitúa
por encima de 20mA.
Durante la inicialización el
potenciómetro ha detectado la
función de control incorrecta.
Durante la inicialización
automática se encontró una
función de control incorrecta.
Durante la inicialización
automática de la válvula se
detectó un error del sistema
neumático.
Durante la inicialización
automática de la válvula se ha
detectado una fuga.
Se ha detectado un fallo en el
aire comprimido.
SetCalibration/Y-Direction
OFF
100%
ON
SetBasics/ProcCtrlMode
0%
0%
100%
Condición para que se presente el error
El posicionador se encuentra en modo automático.
El posicionador se encuentra en modo automático.
El posicionador de proceso está inactivo.
El posicionador de proceso está inactivo.
El parámetro "CtrlFn" se encuentra en AUTO y se
detecta una válvula con función de control 3 en la
que el actuador se ha movido en la dirección
errónea
El parámetro "CtrlFn" se encuentra en una función
de control fija. Esta función de control ajustada no
coincide con la función de control determinada en
la inicialización.
El parámetro "CtrlFn" se encuentra en una función
de control fija. Esta función de control ajustada no
coincide con la que se determinó en la
inicialización.
No se alcanzó la carrera mínima.
No se pueden alcanzar las posiciones finales.
Fugas en el sistema.
El controlador se encuentra en modo de
inicialización.
El 1436 intenta modificar la posición de la válvula
pero ésta no se mueve en la dirección correcta.
Atención: en función del tiempo de reacción del
valor teórico del posicionador, entretanto puede
confirmarse el error. Entonces vuelve a producirse.
Valor
Posicionador PD
teórico +
k
+k
P
D
k
P
Valor real -
Normalización valor real
100%
0%
min
max
goClose
goOpen
Salida de corriente
20mA
4mA
OutMinPos
OutMaxPos
Causa del error
Rotura de cable de la entrada
de valor teórico.
La señal de valor teórico se
sitúa por encima de 20mA.
Rotura de cable de la entrada
de valor real.
La señal de valor real se sitúa
por encima de 20mA.
Las conexiones neumáticas
para "CERRADO" y "ABIERTO"
de la válvula están
intercambiadas o el parámetro
"Pot Dir" está en "fall".
Está ajustada la función de
control incorrecta.
En el parámetro "CtrlFn" se ha
ajustado la función de control
errónea. Si el parámetro se fija
en AUTO, el 1436 averigua la
función de control correspon-
diente y la deposita allí.
Comprobar la carrera del
sistema neumático y comprobar
fugas y posiciones finales.
Comprobar las fugas del
sistema neumático y volver a
inicializar.
Sin aire comprimido.
Fallo de las electroválvulas
internas.
64/86
Salida
Válvula
t
Posición válvula
Salida de corriente
Tabla de contenido
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